2025
02/28
21:19
来源:
今日圣雄
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近日,圣雄能源氯碱分公司氯乙烯车间完成2号装置变压吸附增压机优化,稳定了安全生产,优化了设备,拓宽了降本增效新空间,奏响了降本增效主旋律。
据了解,氯乙烯车间2号装置生产负荷较大,乙炔流量每小时12200方,变压吸附增压机两台同时运行时,机前压力超过指标范围且无法满足生产需求,三台同时运行时,可以满足生产需求,但是全年耗电量达39.4万度,电费10.6万元。同时增压机需要3个月定检一次,更换进气阀、排气阀等易损配件,定检费用5.8万元,且无备用设备。为解决这一难题,氯乙烯车间召开专题会议,最终决定,将三台增压机拆除,更换为两台罗茨鼓风机。经过计算,一台罗茨鼓风机就可以满足生产需求并可以节约电费5.4万元。罗茨鼓风机操作方便,无易损部件,可以节约易损配件费用5.8万元,全年共计节约11.2万元,经济效益显著。
氯乙烯车间2号装置优化后的罗茨风机(高飞摄)
氯乙烯车间副主任丁壮说:“目前已经拆除一台增压机,安装一台罗茨鼓风机,根据生产负荷,停运两台增压机,运行一台罗茨鼓风机,机前压力16至28千帕,在指标范围内,生产平稳,达到了预期效果。后期,将陆续拆除剩余的两台增压机,安装另外一台罗茨鼓风机,最终实现降本增效的目的。”此次设备优化,是氯乙烯车间持续开展降本增效工作的新举措。
下一步,氯乙烯车间将深挖装置潜能,重点攻关降本增效瓶颈,拓展创新创效新途径,不断优化生产工艺,设备革新,形成人人创新创效良好氛围,为“新中泰再出发”贡献力量。
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