2025
08/01
12:10
来源:
今日圣雄
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近日,圣雄能源氯碱分公司动力车间顺利完成2#装置脱盐水反渗透系统改造项目,以“小创新”撬动“大效益”,为公司安全生产和成本管控注入新活力。
方案讨论会议现场(解雨欣摄)
动力车间2#装置脱盐系统作为关键生产环节,其稳定运行直接关系到后续工艺。该系统配备一级反渗透3套、二级反渗透2套,每套反渗透的进水保安过滤器均装有3支滤芯,单支滤芯成本达1500元。在以往的日常运行中,受进水水质波动等因素影响,平均每周需更换6支滤芯,不仅产生了较高的耗材成本,频繁的更换操作也增加了岗位人员的劳动强度,长期下来对装置的连续稳定运行形成了一定制约。
面对难题,车间组织技术骨干与一线操作人员召开研讨会,分析滤芯损耗过快原因,从进水水源特性、超滤运行参数、清洗周期等多维度排查症结。党员带头成立攻关小组,通过调整压力、优化反洗时间、改进清洗配方等对比测试,验证方案对进水水质影响。经多次测试优化,确定科学运行方式,制定严格化学清洗流程,提升反渗透进水水质稳定性。
新超滤化学清洗流程运行后,效果立竿见影,反渗透进水的悬浮物、胶体等杂质含量显著降低,滤芯堵塞速度明显减缓,使用寿命从原来的每周更换延长至30天以上。经核算,每月可减少滤芯更换量近20支,每年节约费用约36万元。同时,岗位人员每月的滤芯更换操作次数大幅减少,劳动强度进一步降低,有了更多时间投入到设备巡检与维护中。这一改进不仅实现了降本增效的目标,更重要的是为脱盐水装置筑牢了稳定运行的基础,使其能够长期保持长周期优质运行状态,为整个生产系统的高效运转提供了坚实保障。
下一步,动力车间将持续关注生产环节中的细节优化,以“精准施策、精细管理”为双轮驱动,紧紧抓住降本增效关键点和突破口,将降本增效理念深植日常、践于行动,为企业高质量发展注入强劲动能。
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