2025
12/31
17:28
来源:
今日圣雄
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今年以来,圣雄能源电石分公司紧紧围绕“精细化管理”这一主线,将精益理念深度融入生产全链条,通过系统优化、技术革新和全员参与,推动生产效率、设备稳定性与成本控制实现全面突破,为公司高质量发展注入了持续动能。
聚焦生产流程,以数据驱动精益改善
分公司以生产过程中的实际痛点为突破口,组织各车间开展精准攻关。维修车间通过优化吊具选型与作业流程,将电石炉下料柱单次更换时间压缩至46.6分钟,显著降低高温环境作业风险;电仪车间针对兰炭熄焦仓导压管易堵塞问题,从管径与阀门结构入手实施技术改造,使单台炉月均堵塞次数降至4.7次,实现月度综合成本节约超12万元。原料、兰炭、动力等车间围绕设备故障率、工艺波动与能耗指标展开系列精细化攻关,累计减少各类生产损耗逾300万元。

双驱动翻转斗式布料机(张芳提供)
强化技术赋能,推动自动化与数字化融合
在技术研发方面,分公司积极运用自动化、数字化手段提升生产可控性与运行稳定性。维修车间研发的双驱动翻转斗式布料机、电石炉自动加糊装置,提高了物料投放的精准度与操作安全性;电仪车间开发的配料系统自动校称装置、智能远程料面机,实现了过程参数的实时校准与远程监控;原料车间针对炭材烘干环节开展专项技术攻关,优化烘干塔运行模式,为关键工序的提质增效提供了坚实支撑。
深化技术改造,激活设备运行效能
围绕老旧设备升级与工艺流程优化,分公司实施了一系列针对性改造。原料一车间通过部署智能监控与自动控制系统,实现了对67条皮带的远程启停与35个料位的自动监测,在提升管控精度的同时有效降低了人力成本;电仪车间对二期石灰窑系统进行整体升级,兰炭车间完成刮焦机关键技术改造,使相关设备故障率平均下降约30%,整体运行效率提升15%以上。
鼓励全员微创新,凝聚基层智慧合力
分公司积极倡导一线员工立足岗位开展“小改小革”,让精细化管理渗透至日常操作每一个环节。电仪车间改造电缆敷设专用工具,大幅减轻劳动强度,年可节约成本约16万元;原料车间将烘干塔顶皮带更换为耐磨溜槽,减少了频繁更换带来的维护投入;维修车间推行无动力自动开闭模改造,在消除人工操作风险的同时实现了人力节约。此外,石灰窑自动焙烧、空调外机智能冷却等多项实用性改进,进一步体现了“细微之处见真章”的管理理念。
当前,电石分公司已将精细化管理与持续创新全面融入日常运营体系,通过制度引导、资源支持与文化培育,逐步形成了“人人关注改进、事事追求优化”的良好氛围。展望未来,分公司将继续深化精细化管理实践,进一步健全创新激励机制,强化过程管控与效能评估,推动生产运营向更高效、更稳定、更可持续的方向持续迈进,为圣雄能源整体发展筑牢坚实基础。
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