2026
04/24
18:12
来源:
今日圣雄
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走进圣雄能源质量管理中心,一份新鲜出炉的一季度成绩单格外亮眼:质量事故为零,客户投诉为零;PVC优等品率保持100%,烧碱、水泥、熟料产品合格率全部达标,电石发气量同比提升4L/kg。
2026年是新疆中泰集团“质量管理提升年”。圣雄能源质量管理中心没有把这句话挂在墙上,而是把它拆解成一项项制度、一组组数据、一个个闭环——用精细化管理的手段,让质量提升真正落地。

质量管理中心研发中心(刘晶晶摄)
“制度筑基推动从‘管结果’到‘管过程’转变”
“以前更多是等出了问题再去查,现在是不等问题发生,过程里就把它拦住。”这是中心员工最直观的感受。
一季度,中心用OGSM工具拆解出19项质量提升行动计划,修订3项制度、优化5个核心流程。更重要的是,他们将关键质量指标实行分级管控:22个A类指标、26个B类指标,每一个都明确了责任人、响应时限和处置标准。
一个“1小时通报—2小时分析—措施落地—效果验证”的闭环机制被严格执行。任何一项质量数据出现异常,一小时内必须通报到具体岗位,两小时内完成原因分析,随后措施跟进、效果复核。这种近乎苛刻的节奏,把质量管理从“事后救火”变成了“过程纠偏”。
在原料入厂、生产过程、包装取样、成品装车、过程预防五大关键环节,中心严格落实日监督、周检查、月调度。一季度共排查质量问题45项,到期整改率达到100%,主要产品合格率保持100%。
“靶向攻坚聚焦树脂白度与片碱结块”
质量提升最难的是解决长期存在的“老毛病”。圣雄能源坚持问题导向、客户至上,把目光瞄准了树脂白度和片碱结块两大行业性痛点。
针对PVC树脂单体含水偏高影响白度的问题,中心技术团队没有简单地更换设备,而是一根管线一根管线地排查——优化精馏排水、调整球罐切换逻辑、改进单体管线工艺参数,使单体含水率得到显著下降。在此基础上,他们结合抗氧终止剂试用,把最优配方生产的PVC树脂定向发往下游客户试用,反馈结果显示完全满足加工需求。
片碱结块是另一块“硬骨头”。圣雄能源从三个细节入手:升级冷却系统、规范转鼓更换周期、严控落袋温度。每一项都有量化标准和执行频次,不放过任何一个可能引起结块的环节。一季度片碱实现了“零客诉”。
3月31日,圣雄能源还成功取得中低热水泥生产许可资质,填补了公司特种水泥产品空白。这个突破不仅靠技术,更靠精细化的项目推进——从立项到取证,每个节点都有明确的时间、责任和验证。
数智赋能让质量管控“看得见、可追溯”
精细化管理离不开数据支撑。一季度,中心推动了一系列看似不大、却很管用的数智化改进。
吨袋PVC实行内袋扎带封口,从物理上杜绝了二次封装隐患;新增视频监控系统,复检率达到100%;称重曲线直接接入DCS系统,实现全链条可追溯;同时协同物流中心规范地磅管控,打通了数据流转的堵点。
这些举措让质量管理从“人盯人”变成了“系统盯数据”。一季度数据显示,A类质量指标合格率同比提升0.43%,B类指标合格率同比提升2.1%。数字看似不大,却是每个环节精细化管控累积出来的成果。
回看一季度,圣雄能源推动质量管理实现了从被动应对向主动预防、从事后处置向全过程管控、从部门单打独斗向全员大质量格局的三个实质性转变,这背后是一套日益精细的体系在支撑。下一步,中心将持续深化质量提升行动,搭建“班组—车间—专业部室—公司”四级监督体系,常态化开展客户走访调研,加快LIMS系统建设,打通数据链路,以更严实的举措推动质量管理再上新台阶。
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