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2026

04/29

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精细化管理|圣雄能源氯碱分公司电解车间:把精细化管理落到安全生产每一个环节

  • 发布时间:2026年04月29日
  • 来源:今日圣雄

在圣雄能源氯碱分公司电解车间,安全生产不是挂在墙上的标语,而是一套从风险辨识到隐患消除、从技术攻关到人才培养的全链条精细化管理实践。车间党支部带领全体员工,将每一个操作、每一次巡检、每一组数据都纳入精细化管控的视野,让安全真正落地生根。

氯碱分公司电解车间合成炉改造(张建党摄)

风险管控,从“差不多”到“差一点都不行”

氯化氢合成炉的点火操作,曾是一个让所有人捏把汗的环节。人工点火风险高,市售自动装置要么太贵,要么不稳定。车间没有简单外购,而是组织党员技术骨干自己攻关。他们先把人工点火的每一个步骤掰开来看——12个操作环节、7类潜在风险,逐条记录、逐项分析。然后确定研发目标:高可靠性、低成本、全自主。经过模块化设计、反复测试,最终成功开发出全自动点火系统,在12台合成炉上全部投用。点火成功率从不足30%跃升至100%,人工操作彻底归零,设备投资还比外购方案节约了约200万元。

这只是一个缩影。在双重预防机制建设上,车间完成了数字化平台二期升级,13类47项风险点全部纳入线上监控,每一项隐患从发现到整改、再到验收,形成闭环。仅一个阶段就通过线上平台消除一般隐患12项。检修现场实行“双监护”制度,老党员带青年党员,作业前确认条件、作业中紧盯过程、作业后复盘总结。一次无预告的“氯气泄漏”应急演练,硬是把响应时间压缩了30%。这些数字背后,是“差一点都不行”的较真。

指标说话,每一个百分点都有来路

在电解车间,指标不是月底算总账,而是天天盯、班班算。A、B、C三类核心工艺指标合格率稳稳锁定99.9%以上,设备泄漏点同比下降23.6%。这些改善不是运气,而是来自每天的巡检数据汇总、每班的操作参数调优、每次泄漏原因的追溯整改。2号电解槽智能化检修升级时,车间把整个流程拆成22个标准步骤,每一步的作业条件、安全措施、质量要求都写得清清楚楚,作业人员按步操作,监护人员逐项确认,杜绝“凭经验、凭感觉”。正是这种对细节的较真,让数据改善有了坚实的支撑。

人才托底,把安全技能一代代传下去

安全生产,归根结底要靠人。车间推行“党员—骨干—新工”三级导师制,21对师徒结对,培养目标细化到每周、考核节点明确到每月。新员工刘丹丹在党员导师带领下,理论学习和实操训练按计划推进,只用了一半预期时间就独立顶岗。技能比武也不走过场,从操作规范、应急处置到安全素养,全部量化打分。更难能可贵的是,车间把技术难题变成了人才培养的实战课题——“电解槽能效提升”等4个难题张榜公布,党员骨干揭榜挂帅,每个课题都有明确的目标、时限和验收标准。技术攻关的过程,就是人才成长的过程。

从一台合成炉的点火改造,到一个隐患的线上闭环;从一名新工的快速顶岗,到一项指标的持续优化——电解车间的精细化管理把安全生产这个大命题,拆解成无数个具体的小动作,然后一个一个做好、做实。这不仅是管理工具的落地,更是发展理念的升华——以精细化夯实安全根基,以安全根基支撑高质量发展。二季度,电解车间正沿着这条路径,走得更加笃定。

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